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精打細算過“緊日子”,全員改善有妙招

      俗話說:萬事開頭難。為打好開局,2024年1至2月份,東風鍛造有限公司緊鑼密鼓地召開了一系列重要會議,安排布置了各項重點工作。隨后,形勢目標教育逐級展開,迅速把員工思想統(tǒng)一到公司的目標和行動中,順利實現(xiàn)了“開門紅”。但是,要實現(xiàn)“龍?zhí)ь^”目標,走出經(jīng)營困境,還有很長的路要走?,F(xiàn)在,公司上下已經(jīng)認清形勢,大家通過創(chuàng)新改善,為長期過“緊日子”精打細算。

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這夾具比買的好用

     “夾具不是一直在外面訂做嗎?沒想到我們車間自己也能做,你們真不是一般的厲害?。 ?2月25日,鑄造廠一車間涂料班作業(yè)指導員孫開平扶著正在使用的夾具,看到它不僅能滿足生產(chǎn)需求,而且輕便又靈活時,不由得讓他豎起了大拇指,由衷地發(fā)出了贊嘆。

     2月份,鑄造廠產(chǎn)量增加,僅缸蓋類產(chǎn)量就達到17000件。一車間烘芯爐的能力明顯不足,必須將部分缸蓋砂芯轉到其它烘芯爐,但是這樣一來轉運夾具又不夠用。為此,車間向工廠提出購買夾具的建議。可當?shù)弥喿鰥A具不僅制作周期長,而且還要花費近萬元時,車間立刻否定了這個建議,主動扛起責任,決定自制夾具,并給自己定了一個“小目標”:分量要輕,花錢要少,2月份必須用上。

     時間短、標準高、還要少花錢,盡管困難很多,卻沒有難住維修工的一雙巧手。他們在班長馬從久的帶領下,一起積極開動腦筋想辦法,誓要啃下這塊“硬骨頭”。

     夾具的翻轉機構如果加工肯定要花錢,于是他們就在模具庫廢舊夾具上想辦法,直接把能用的旋轉部分切割下來再重新使用。由于缸蓋品種不同,夾具要經(jīng)常調整,而且時間很長,改善小組改變固定連接方式,結果夾具調整分分鐘搞定。在輕量化方面,他們在滿足安全的情況下直接用空心方鋼代替。結果,不到兩天,就完成了夾具自制任務。連續(xù)試用十幾個班沒有任何異常,操作工夸贊:“比買的都好用!”

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省時、省力、省錢的新嘗試

      2月27日,3號25MN夾持器的檢測結果終于出來了。結果顯示,所有數(shù)據(jù)都控制在公差范圍內。模具車間負責工裝交付的戴玉滿師傅終于松了一口氣——可以放心地交給客戶了。

     在鍛造廠,過去大型夾持器一直都是外委加工,供應商雖出具檢測報告,但如何去驗證報告數(shù)據(jù)的真實性成為了一個大難題。若不驗證,一旦存在異常或漏檢將給工廠帶來不可預料的損失。再次找單位檢測驗證,每次最少花費2000多元,還有來回運輸費也是一筆不小的開支。

     能不能自主檢測?模具車間工裝組為此組織了多次討論,對數(shù)控機床檢測、三坐標測量、掃描等多套方案展開分析,最終,他們還是選擇工廠的關節(jié)臂三坐標測量。

      接到檢測方案后,承接任務的吳強師傅一臉發(fā)懵:“從未測量過呀!能不能讓我考慮一下?要得急不?”經(jīng)過2天準備,吳強主動找到車榮章,說:“我已經(jīng)有思路了,今天有時間,我們可以上機實測驗證?!闭f完就扛上機器、背上電腦,來到現(xiàn)場。可是,一打開電腦卻顯示找不到需要連接的設備,蹲在夾持器旁的吳強著急了。“難道是機器出問題了?剛剛在檢測室還好好的呢!”于是,為解決問題,他們又翻資料,查筆記,電話咨詢,有線、無線WiFi輪番試驗,終于喚醒了設備。為了確保數(shù)據(jù)萬無一失,他們測一遍驗證一遍,機器在夾持器上下搬運了四五個來回,最終,電腦計算結果顯示驗證結果完全一致,吳強這才放心。

      這次自主檢測只用了三個多小時的時間,做到了省時、省力、省錢,也為夾持器以后的檢測開辟了一條新路。


編發(fā):東風鍛造融媒體工作室   撰稿:馬從久  車榮章

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